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无锡无缝钢管厂棒材K1K2换辊换槽改造效果好
无锡无缝钢管厂棒材K1K2换辊换槽改造效果好
无锡无缝钢管厂棒材K1K2换辊换槽改造效果好
日前,无锡无缝钢管厂通过对棒材K1K2换棍换槽改造,缩短了检修时间,提高了装配精度,降低了员工劳动强度,改造取得了良好效果。
据了解,该厂棒材精轧K1K2轧机为固定式轧机,每班换槽需30分钟,每两天换一次辊需60分钟,每次换辊最少需要4人配合完成,且员工劳动强度大。因轧机上站位小,在拆辊过程安全风险较高,要做大量的安全防护和监护工作,同时换完辊后还需反复调试,耗费时间长。为此,该厂将“K1K2轧机换棍换槽改造”列为重点攻关项目,希望攻关后达到安全高效换槽、减少停机时间、提高设备运转率的目的。
为推进这一攻关项目,该厂员工与厂部技术、设备专业人员通力协作,通过反复论证,提出了一系列改造方案。在具体实施过程中,该厂在轧机上安装4个锁紧油缸代替原有固定螺栓,并延长轧机底座钢板,同时在A、B两条轧制线中间增加一个可横移和锁紧机架的集中液压装置,便于轧机横移轧制所有边槽。其次,该厂将K1、K2换辊换槽分别改造成集成轧机,实现线下装配轧辊、线下调整辊缝,上线直接使用等效果。
通过一系列的攻关改造,如今每次换辊换槽由原先60分钟缩短为10-15分钟,实现了棍槽线下装配,既提高了装配精度,又保障了员工安全,同时提升了设备运转率,受到了员工一致好评。
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